自鐵水“一罐制”項目投入運行以來,龍鋼公司根據(jù)高質(zhì)量發(fā)展要求,通過打破“信息孤島”、統(tǒng)籌謀劃、精益管控、創(chuàng)新優(yōu)化等措施,不斷提高鐵鋼工序“一罐到底”高效無縫銜接效率。5月份,鐵水溫降指標92.83℃,實現(xiàn)新突破。
發(fā)揮管理“指揮棒”利器,跑出龍鋼“加速度”
鐵水“一罐制”改造項目是集團公司“三會”重點安排部署任務(wù),是生產(chǎn)系統(tǒng)推動降本增效邁出更大步伐的重要載體,是實現(xiàn)規(guī)模效益向質(zhì)量效益轉(zhuǎn)變的先手棋。
該項目實施以來,龍鋼公司成立公司-分廠-作業(yè)區(qū)-班組四層級攻關(guān)小組,構(gòu)建形成黨政主要領(lǐng)導(dǎo)親自部署、親自安排、親自督辦、以上率下抓落實、持續(xù)用力抓推進的工作格局,借助績效管理“指揮棒”利器,倒排工期、掛圖作戰(zhàn),精準分解鐵鋼系統(tǒng)7大項績效指標,將分解的17個關(guān)鍵績效指標貫穿到3個專業(yè)職能部門及20個生產(chǎn)單元,形成任務(wù)量化覆蓋4個管理層級、4000余名職工的運行框架,建立起完整的指標與績效考核體系,用活經(jīng)濟杠桿調(diào)控效力,提質(zhì)增效激活發(fā)展新動能。
在多方努力下,截至目前,龍鋼公司已提前完成鐵水罐改造、自動測溫系統(tǒng)安裝、鐵水罐加蓋等項目,尤其是“鐵鋼銜接一體化管控平臺”智能項目,提前兩個月完成,跑出了龍鋼“加速度”。
打破“信息孤島”,實現(xiàn)鐵鋼工序高效銜接
“起,注意控制好節(jié)奏,確保安全落罐。”煉鋼廠混鐵爐一名工作人員正拿著對講機,指揮天車工對高爐拉來的鐵水罐進行日常操作。他那大嗓門在寧靜祥和的廠房里,顯得格外刺耳。
“我們這里以前通訊基本靠吼,辦公基本靠走,所有員工久而久之都變成了大嗓門。”龍鋼公司生產(chǎn)指揮控制中心主任指著智能大屏說道,“現(xiàn)在通過‘鐵鋼銜接一體化管控平臺’,實現(xiàn)了對鐵水罐信息從源頭到終端的集中管控,坐在室內(nèi)就實現(xiàn)遠程操作,再也不需要‘風(fēng)里來雨里去了’。”
龍鋼公司通過“鐵鋼銜接一體化管控平臺”建立出鐵模型、配罐模型、分配模型、煉鋼模型四大模塊,采用多線程和線程池編程技術(shù),采集54臺設(shè)備信息,將煉鐵和煉鋼信息進行有效串聯(lián),打破“信息孤島”,實現(xiàn)數(shù)據(jù)的快速采集,并通過線性回歸、聚類分析等大數(shù)據(jù)分析算法,實現(xiàn)對物質(zhì)流、時間流、溫度流、狀態(tài)流的集中管控,讓鐵水罐“一罐到底”成為可能,對發(fā)揮煉鋼熱效益起到了積極作用。
創(chuàng)新思維求“突變”,敢于亮劍保落實
在生產(chǎn)運行管控過程中,龍鋼公司堅持問題導(dǎo)向,精準發(fā)力解難題,不斷優(yōu)化管理模式。一方面,圍繞“鐵水溫降”核心指標,通過公司-分廠-作業(yè)區(qū)-班組四級管控模式,突出職能管理效用,完善修訂《鐵水一罐制攻關(guān)方案》,制定《鐵水罐加蓋操作規(guī)定》等,逐級分解鐵水小時進罐數(shù)、周轉(zhuǎn)次數(shù)、鐵水罐加蓋時長占比等子指標,建立新的日指標統(tǒng)計分析評價體系,實現(xiàn)了清單化管理。另一方面,重點圍繞鐵水小時進罐數(shù)、小時實罐數(shù)等重點、難點指標進行攻關(guān),敢于嘗試和突破,創(chuàng)新性采取3#-5#高爐尾罐分流老區(qū)和高爐爐底“1+3或1+2”兌罐生產(chǎn)組織優(yōu)化措施,進一步縮短鐵水罐運行周期,為鐵水溫降指標的突破創(chuàng)造了有利條件。
“雖然我們該項目鐵水溫降指標取得了突破領(lǐng)先,但其只是構(gòu)筑企業(yè)發(fā)展藍圖的一角。”該項目負責(zé)人說道:“在企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的道路上,我們?nèi)沃氐肋h,仍需砥礪前行。”(龍鋼公司 袁祝)